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今天是五一劳动节,伟大劳动人民们的节日。 飞朱以一台纯手作功放致敬劳动者。
此贴记录了飞朱“签名版”音频功放:飞朱1号(型号PA02Mini,有没有PA01?有,不过那是几年前的事了......)从:电路设计 -> PCB绘制 -> PCBA(电路板总成)制作 -> 整机装配 -> 测试的全过程。其中,PCBA制作和整机装配总共花费了12小时,这就是题目的由来。 PS:本文字数较多,需要点阅读耐心。
玩音响的老炮儿管自己DIY的音响器材叫“土炮”,这个“土”有多种含义:或土在外观,或土在零件,或土在性能,或甚至只为了图个响。然而,身为“准专业”硬件工程师的飞朱,岂能容忍“土”这个标签?所以飞朱DIY的目标就是:产品级的设计,Niubility性能甚至Saobility外观。 飞朱这次做的是纯模拟的音频功率放大器,只遵循一个原则:忠实的放大模拟信号。用集成电路自然b格不够,所以飞朱1号一共使用了32个三极管(一声道16个)。罗列一下设计规格: 1)功率:20W*2 RMS 连续,50W*2 RMS短时,8欧姆负载
2)增益:18.8倍
3)输入灵敏度:1V RMS 4)输入阻抗:10K ohm Min 5)整机尺寸尽可能小,匹配260mm面板宽度的机箱。
PART1 原理图及PCB设计 下图是飞朱1号的原理图(慎用!有小Bug,或引起爆炸,原理图尚未更新) 图1,飞朱1号功放原理图 这里简单介绍下设计要点,模电小白可以直接略过。 1)输入Q101 Q102构成差分输入对,作为电路的输入级。为了增加这两个管子的线性,输入级尾巴电流被设置成了6mA,因为三极管的非线性主要体现在发射级电阻re,增大电流能降低这个re。然而增大电流会提高三极管的跨导,输入级的优化目标主要是为了线性,而非增益,过高的跨导会降低电路相位裕度,所以增加R103,R104作为本级负反馈,降低了输入级的跨导。
2)Q103,Q104作为差分对的镜像电流源负载,主要目的是为了平衡Q101 Q102的静态电流。模拟电路课上,我们都学过差分对的电流是相等的。残酷的现实告诉我们,这其实是一厢情愿,除非Q101 Q102性能完全相等。那为什么非要静态电流相等呢?因为这能极大降低3次谐波。由于世面上高电压(Vce > 50v)的直插独立发射极的匹配三极管已经绝迹,比如2SA1349,而手工挑选管子实在是劳民伤财,所以这里使用镜像电流源负载确有其成本优势。
3)Q107 Q108构成了电路的VAS级(Voltage Amplifier Stage),Q107作为插入的射级跟随器是这个VAS级的精华,能极大降低VAS级失真。
4)输出Q111,Q112,Q113,Q114构成了倒置达林顿输出级。由于是集电极输出,所以这个输出级在极小的静态电流下也是导通的,交越失真远小于射级跟随器输出。然而这样的电路用的人并不多,可能是这个输出级有时会震荡,解决方法也很简单,在Q111 Q112发射级插入一个小电阻即可。 下图是飞朱1号的PCB设计:
图2,飞朱1号功放的PCB设计 垃圾的PCB布线能让一台指标优秀的模拟功放瞬间变成一台鸡肋。所以飞朱1号的PCB设计虽然看上去凌乱,实际上非常考究。在有限的PCB面积上实现了:大小信号的隔离,星型接地,输入屏蔽等技术细节。如果要细细讲,可能得花上好几个小时,这里就从略吧。
PART2 PCBA(电路板总成)制作 顺便吐槽一下,本来飞朱准备用号称能超越单反的华为P30Pro拍摄图片,后来才发现,所谓的超越只不过是YY,古董级D7K+60mm F2.8 Marco直接把华为秒出翔。 图3,飞朱1号功放PCB 拿到PCB后,需要再检查一下PCB生产和设计是否存在BUG,虽然已经是第N版,但仍有几处丝印错误,哎......确认好BUG,就可以开始焊接了。先焊接最矮的元件:直插电阻。
图4,电阻焊接
对了,助焊剂在焊接时挥发的有机蒸汽是有毒的,建议各位硬件工程师在焊接的时候,佩戴3M的防毒面具,真的一点也闻不到助焊剂的味道,又能顺便锻炼肺活量。
图5,推荐焊接时佩戴3M防毒面具
接着焊接第二层高度的元件,比如三极管以及接插件。 图6,焊接第二层高度的元件 最后,焊接高位元件,比如电容等。 图7,放大部分PCBA焊接完成
焊接整流滤波及扬声器保护电路PCB。
图8,整流滤波PCBA焊接完成
一波PCBA总成美图 图8,放大部分细节1 图8,放大部分细节2 图8,放大部分细节3 图8,放大部分细节4 图8,电源部分细节1 图8,电源部分细节2 图8,电源部分细节3
PART3,整机装配 首先飞朱需要准备散热器。功率三极管安装孔以及散热器安装到机箱底板的安装孔,需要用2.5mm钻头打入散热铝10mm,同时使用3mm丝锥制作螺纹。在攻丝时,滴入机油可以让攻丝过程更顺滑。由于需要准备7个螺丝孔,报废一个意味着整个散热器报废,所以这里需要特别小心。飞朱在这个环节花费了差不多1个小时。 图9,丝锥攻螺纹 图10,丝锥的扳手
图11,散热器准备完成 准备完散热器,就可以安装大功率输出三极管,这里飞猪选用了日本Sanken的2SA1386A和2SC3519A。这两个互补三极管具有180V耐压,15A电流以及高达130W耗散功率,用在飞朱1号上有点杀鸡用牛刀的意思。不过,由于是三肯的畅销款,所以价格非常具有性价比,而且具有50MHz ft以及100以上极佳线性的Hfe,强悍的性能真的非常适用于音频功放。 图12,安装Sanken大功率三极管 图13,2SC3519A 2SA1386A特写
图14,换个角度看看 至此,飞朱进入整备机箱阶段。本着节约成本的原则,飞朱选用了丽扬五金生产的S260铁铝结合机箱。这个机箱成本不过100元。但是拿出机箱配件后,飞朱发现此面板电位器开孔并不适配我常用的Alps50型电位器。没事,简单DIY一下就好,需要用到DIY不常用的台阶钻。
图15,台阶钻 同时,需要对电位器的长度截短,以适配S260廉价的音量旋钮。
图16面板电位器修改完成 Nice,面板DIY完成!
图17,面板DIY成功 面板整备完成后,需要整备机箱底板,精确开安装孔。这需要耐心定位,装配时才不至于抓狂。机箱一共需要开16个安装孔。
图18,底板钻孔完成 最后一道步骤,就是拧螺丝和布线了,由于这个工序相当繁琐,但也没啥好多说的,就用一波图来代替吧。
为什么说这个功放是“签名版”呢?原因是飞朱用油性笔在面板上签上了大名啊,哈哈哈!
图19 图20 图21 图22 图23 图24 图25
PART4,测试指标 最后,上一些测试参数,这是之前的测试版测试的结果。抱歉,手机拍摄屏幕,图像质量相当差。 图27, THD+N @ 20W 负载8欧 从图可以看出,1Khz的THD+N<0.001%(-100dB),而20Khz的THD+N缓慢上升到0.004%。 图28, THD+N @ 50W 负载8欧 加大输出功率对飞朱1号性能影响不大。 图29,A计权输出噪音,源阻抗140ohm,输出噪声14.x uV
总结,飞朱1号功放应该算是一个成功的设计,不论是从成本还是从性能上来考量。
PS,本来想给大家录个音的,无奈麦克风坏了一支,而且是第一次使用,只能作罢,Daytone不靠谱啊!
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